Ciao!
Ho avuto finalmente modo di fare qualche test oggi ed in effetti avevi proprio ragione: il driver A del mosfet driver era invertente e bisognava usare una pull-up su quello
Ad ogni modo ho trovato più comodo utilizzare il driver B (non invertente) al quale ho messo una 10k di pull-down (probabilmente durante i precedenti test devo aver commesso qualche altro errore)
Ora il sistema mi sembra piuttosto stabile
A questo punto non resta che progettare accuratamente gli stadi di alimentazione (per la 12V pensavo ad utilizzare uno zener, mentre per i 5V di arduino pensavo al 7805) e procedere a saldare sulle millefori
Ho preso anche un po' di condensatori ceramici ed elettrolitici da infilare qua e là per stabilizzare le alimentazioni
Appena riesco posto il nuovo schema
Intanto provo a dare un'occhiata più approfondita anche al tema della frequenza del PWM
Grazie ancora per i suggerimenti!
Luigi