Problema controllo motori

Salve ragazzi! Ho comprato questo controllo motori:

In rete ho trovato diversi topic riguardo questo circuito, ma tutti riguardano una versione verde(penso di marca diversa ma con lo stesso controller toshiba) e soprattutto tutti avevano dei problemi, quindi non so di cosa fidarmi...

Sto seguendo questo topic:

http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1268513899

In particolare la pinnatura(se è uguale al verde) dovrebbe essere questa:

Sto usando queste connessioni:

GND --- connect to common ground (Arduino GND, motor battery supply -)
VCC --- Arduino +5V
AO1 --- One side of your DC motor
AO2 --- Other side of your DC motor
BO2 -- (no connection)
BO1 -- (no connection)
VMOT --- motor battery supply + (2.5~13.5V)
GND --- connect to common ground (Arduino GND, motor battery supply -)

PWMA --- Connect to some Arduino digital output pin (matching your software)
AIN2 --- Connect to some Arduino digital output pin (matching your software)
AIN1 --- Connect to some Arduino digital output pin (matching your software)
STDBY --- Arduino +5V (unless you want to control it, then connect to an Arduino digital out pin)
BIN1 -- (no connection)
BIN2 -- (no connection)
PWMB -- (no connection)
GND --- connect to common ground (Arduino GND, motor battery supply -)

Alimento tutto con una batteria 9v(il motore funziona se connetto il motore all'alimentazione tramite breadboard).

Il codice che uso è molto semplice, giusto per provare se funziona:

int out_A_pwm = 3; //pwm of motor A
int out_A_in_1 = 9;
int out_A_in_2 = 8;

void setup(){

 pinMode(out_A_pwm,OUTPUT);
 pinMode(out_A_in_1,OUTPUT);
 pinMode(out_A_in_2,OUTPUT);

 digitalWrite(out_A_in_1,LOW);
 digitalWrite(out_A_in_2,HIGH);
 digitalWrite(out_A_pwm,HIGH);

    
}

void loop(){
}

Ho saldato ovviamente la zoccolatura maschio sull'integrato, ed il circuito dovrebbe essere corretto... Appena posso faccio uno schematic con fritzing per sicurezza...

Cosa potrebbe essere?

Ragazzi nessuno? Il codice vi sembra corretto?

Se servono altre info chiedete ovviamente... Vi ringrazio per la pazienza!

Edit: penso di aver capito. Secondo lo schematic la pinnatura è leggermente diversa da quella mostrata, quindi spero solo di non aver fuso l'integrato!

Ciao xelendilx

prova un po ad usare lo schema giusto che il venditore allega all'articolo: http://www.sparkfun.com/datasheets/Robotics/TB6612FNG%20Breakout%20v10.pdf
La dislocazione dei segnali sono un pochettino divese.

Ciao Uwe

Grazie uwe! Mi riferivo proprio a quello nel mio edit..

In effetti leggendo lo stesso nome del circuito, pensavo scioccamente che i collegamenti fossero identici. Invece il nome del circuito si riferisce al controller, ma è collegato differentemente dai due produttori (sparkfun e polou)! Dovrebbe essere questo il problema, e domani vedrò di farlo funzionare, sperando di non averlo bruciato!

Edit: provato ora e funziona, grazie mille!

Ma la foto che hai postato nel primo post da dove l'hai presa?